近年来,云南中烟红云红河集团昆明卷烟厂滤棒成型车间从细处着眼、点上发力,紧盯生产各环节的物耗和能耗,修订管控标准,严格督导改善,形成“绿色发展,清洁生产,绿色出行”的良好氛围。
车间集控室(资料图)。
滤棒成型车间没有自然光线照入的内部通道达1000多米,只要一生产,340盏照明灯就处于常亮状态。2024年初,在车间开展的“节能降耗金点子”征集活动中,车间员工叶梦涧与通道顶部1米多直径的“大灯罩”较上了劲。
叶梦涧从工厂借来登高作业车,并请来车间具有登高作业资格的师傅张世荣,拆下通道顶部的“大灯罩”,发现里面没有灯泡,而是一个自然光采集装置。于是,叶梦涧找到车间“电控专家”邱萧,让他设计一个感光控制系统,依据自然光情况,对照明灯实施不亮、亮1/3、亮2/3、全亮四级管控。
同时,滤棒成型车间率先启动数字化与智能化转型,构建了先进的智能集控系统。该系统于2022年初成功上线,实现了从滤棒成型到存储、发射全链条的数据贯通与智能管控。通过全变量数据采集与分析,不仅消除了数据孤岛现象,还大幅提升了生产决策的实时性与精准度。设备状态监控、实时调控、库存优化等功能模块的集成应用,有效减少了生产过程中的能源浪费,提升了整体运营效率。
此外,智能集控系统内的自动参数寻优与反控技术,能够智能调整关键生产参数,如滤棒圆周、硬度等。这种智能化调整不仅减少了人工干预,还有效提高了产品的均质化水平和合格率,为车间的节能降耗提供了强有力的技术支持。(完)
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